領(lǐng)克03拆解小報告:右側(cè)圍C柱存在凹坑 測試數(shù)據(jù)出現(xiàn)波動
近日,牛車網(wǎng)《牛車實驗室》的領(lǐng)克03拆解工作已陸續(xù)完成。在筆者全程跟蹤拆解的過程中,發(fā)現(xiàn)了近期關(guān)注度頗高的領(lǐng)克03,在生產(chǎn)工藝以及品控上的不足之處。繼上一篇《領(lǐng)克03拆解小報告:右翼子板燈角處翻邊積料 導致日間行車燈磨損》之后,筆者通過對領(lǐng)克03車身的多項測試,發(fā)現(xiàn)了領(lǐng)克03右側(cè)圍外板C柱上邊梁存在凹坑的問題,接下來讓我們來進行具體分析。
#車輛背景
車輛來源:本次拆解車輛為《牛車實驗室》于2019年3月6日自購車輛。
車輛現(xiàn)行駛里程:896.3km
車型信息:領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT勁版
車輛制造年月:2018年11月
#問題描述
在對拆車工作完成后,筆者對領(lǐng)克03車身觀察的過程中發(fā)現(xiàn),在領(lǐng)克03的右側(cè)圍外板C柱上邊梁處疑似存在凹坑問題。在整車的結(jié)構(gòu)設(shè)計上來說,汽車側(cè)圍外板上邊梁應為純平的平面,并不會出現(xiàn)凹坑的現(xiàn)象,為此,我們進行了一系列的數(shù)據(jù)測量工作。
#數(shù)據(jù)測量統(tǒng)計
測量工具:
①Proceq Equotip 550 Leeb D動態(tài)回彈型里氏硬度計
②涂鍍層測厚儀
③刻度尺
#測量方法:
為保證實驗的準確性,筆者除了采用手觸的方式,還采用了Proceq Equotip 550 Leeb D動態(tài)回彈型里氏硬度計、涂鍍層測厚儀分別對問題發(fā)生位置進行數(shù)據(jù)測試。
①通過手觸的方式,對整車進行的檢查。發(fā)現(xiàn)凹坑位置后,保持手掌與平面完全貼合,反復操作,確認問題發(fā)生位置范圍,并利用刻度尺中的1cm作為測量單位距離,畫出測量范圍(測量范圍為上圖中最下方帶有刻度區(qū)域)。
②利用涂鍍層測厚儀,分別對測試范圍內(nèi)的點進行測量,得到以下數(shù)值:
通過上圖測量數(shù)據(jù),最高數(shù)據(jù)(174μm)與最低數(shù)據(jù)(141μm)的極差為33μm,整組數(shù)據(jù)與一般車型原廠漆面數(shù)據(jù)相比,并未有明顯的差距,由此來證明拆解車型(領(lǐng)克03)并不是經(jīng)過后期鈑金的車輛。
其次,在趨勢圖中,我們能夠發(fā)現(xiàn),在曲線的中段,也就是圖中的10-16的測試點區(qū)間存在了反復的數(shù)據(jù)曲線波動,而波動的區(qū)間恰好為手觸時,凹坑的位置,但為了有更多數(shù)據(jù)的支撐,我們決定檢驗一下測試位置的鋼板硬度。
③利用Proceq Equotip 550 Leeb D動態(tài)回彈型里氏硬度計,我們對測試區(qū)域的點位逐個進行了硬度測量,測試數(shù)據(jù)如下:
通過上述20組的測試數(shù)據(jù)中,我們能夠清楚的看出,在序號為8-16的測試點中的數(shù)據(jù)波動十分明顯,在硬度上存在著不小的差異。至此,通過手觸、涂鍍層測厚儀、Proceq Equotip 550 Leeb D動態(tài)回彈型里氏硬度計三種測量方式來證明右側(cè)圍C柱存在凹坑的現(xiàn)象。
#問題背后的原因是什么?
由于問題發(fā)生部位并無特殊功能的結(jié)構(gòu)設(shè)計,所以出現(xiàn)這個問題與產(chǎn)品本身的設(shè)計無關(guān),而是在于生產(chǎn)以及品質(zhì)把控的環(huán)節(jié)。對于產(chǎn)生制件凹坑的原因主要來自于沖壓以及單件生產(chǎn)、轉(zhuǎn)運過程中的保護不當而導致磕碰。
熟悉沖壓的人應該了解,汽車沖壓件的生產(chǎn)大體分為拉延-修邊-翻邊-整形的環(huán)節(jié)。而但對于此問題來說,每一序都有可能導致制件凹坑的產(chǎn)生。
(注:圖片來源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,內(nèi)容與領(lǐng)克03無關(guān))
拉延序作為一塊鋼板到成品制件的雛形,對于板料成型起到了至關(guān)重要的作用,上下模具之間的間隙僅允許放置一張鋼板的厚度,并施加上千噸的壓力,將板料壓成成品制件的雛形。在此工序不僅要依靠模具本身的拉延筋將板料鎖牢,控制合理運動,還要求模具的上下模的形狀要完美切合,才能得到合格的板料。如若不然,將產(chǎn)生凹坑、開裂、隱裂、褶皺等品質(zhì)問題。
在后幾序的生產(chǎn)中,無論是修邊或是整形工藝,在起到實際作用之前,都需要模具將板料完全固定并保證合理的壓力,再去進行修邊、整形的動作。如若不然,依舊會有可能產(chǎn)生凹坑,褶皺等品質(zhì)問題。
(注:圖片來源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,內(nèi)容與領(lǐng)克03無關(guān))
在汽車生產(chǎn)的沖壓、焊裝、涂裝、總裝的四大工藝中,沖壓屬于源頭的生產(chǎn)環(huán)節(jié),而在沖壓品質(zhì)檢驗環(huán)節(jié)流出之后,后續(xù)工藝的生產(chǎn)環(huán)節(jié)顯然也并沒有做出良好的品質(zhì)把控,在最終車輛生產(chǎn)完成之后的終檢也似乎并未有所作為,最終導致問題制件的流出。
寫在最后
關(guān)于領(lǐng)克03拆解過程中發(fā)現(xiàn)的右側(cè)圍C柱存在凹坑問題,筆者并不發(fā)表任何觀點,只是進行客觀分析并如實報道。后期在牛車網(wǎng)的《牛車實驗室》中會帶來更加詳細的領(lǐng)克03拆解視頻,敬請期待!